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液压机液压系统调试中出现的现象及原因

发布者:科鑫盟机械  发布时间:2013/8/13 9:16:33

液压机液压系统调试中出现的现象及原因

原拟定的控制思路为:分别给两控制缸活塞杆设定相同的位移指令值,两只 比例方向阀分别驱动两只控制液压缸。用柄只比例方向阀的流量值来保证两液压 缸活塞杆的同步,各控制缸活塞杆内的位在多传感器,分别检测各自活塞杆的实际 位移值。控制过程中,活塞杆的实际位移值与设定的位移值比较,根据各自比较 值的正负,决定相应比例阀的切换方向」实现位移偏差的校正,此为一动态 过程。
初期调试时,给定控制液压缸活塞杆菊一位移指令值,发现两控制液压缸活塞 杆各自在给定值附近做较大幅度的往复运动,不能稳定,料仓落料阀门整体上处于 扭动状态。控制不能实现预期目标,用手就|换向阀来操作,调整调速阀的开口量大 小,在开口较小的范围内,即开口量的30%时,两控制缸活塞杆伸出、退回同步、 定位偏差均在控制要求范围内。在方向阀的开口较大,即大于总开口量的30%时, 两液压缸活塞杆同步、定位偏差较大,达有到控制精度要求。 根据调试过程中出现的现象,结合液周控制系统自身的特点,认为原因在于比 例流量阀的工作特性及两控制液压缸使用叫环境条件上。
分析比例方向阀的工作特性曲线如图1-46所示,可以看出, 4WRE6Q2比例 方向阀中位机能的遮盖区比较大。现场控告1中,比例流量阀实现A、T口导通时, 控制缸活塞杆伸出。但只有当给定控制信号大于2.5 V时,A口才开始导通,而此 时T口已经达到总开口量的40% ; P→B、IA→T口导通时,控制缸活塞杆退回。 但只有给定信号小于一5.7 V时,B口始导通,而此时,T口已经达到总开口量的 55%。分析控制液压缸现场安装状态,发现|阀门自身和物料的质量,对控制缸活塞 杆有向下的拽拉作用,当比例流量阀实现→A、B→T口切换时,控制液压缸活 塞腔进泊,活塞杆腔排油,控制缸活塞杆伸出失速,比例方向阀的同步控制功能失 效,这是问题的症结所在。

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